一、除铁器原结构存在的问题:
某公司在旋振筛入料口配有高斯磁棒管道除铁器,达到了物料的清洁要求,保持了生产质量。但在使用—段时间后,发现清理机的出料量变得很小,清理速度缓慢,影响工作效率。经检查发现原除铁器结构为整体固定形式,高斯磁棒整体打孔装在两不锈钢固定板上,两固定板与圆形不锈钢固定圈焊接,磁棒与固定板形成一个井字架,无法折卸。而磁棒的磁性很强,粘附在磁棒上的铁屑很难清理,清理机使用一段时间后,粘附在磁棒上的铁屑已将入料口堵塞。
通过了解得知,在每次旋振筛清理任务完成后,要求操作人员清理除铁器的工作没有很好执行,主要原因是管道除铁器的结构不便清理,要人工一点一点地从除铁器上清理掉铁屑,且一不小心清理出的铁屑又粘到磁棒上,清理—次除铁器上粘附的铁屑耗时1小时,操作人员为走效率,多半时间没对除铁器认直清理,经过使用一段时间后,粘附在除铁器上的铁屑严重影响物料过流量,或者会堵塞旋振筛入料口通道。
二、除铁器结构的改进:
1、加强设备管理:
根据旋振筛的使用工况,要求操作人员在设备每次使用后,须将管道除铁器上粘附的铁屑清理干净,以保持下一次使用时除铁器能充分发挥作用。
2、改进措施:
旋振筛除铁器应方便取下,磁棒上粘附的铁屑也应容易清理。根据这个要求,改进时采用原基本结构形式不变,在磁棒固定架上预先焊接不锈钢管,不锈钢管一尚焊接在圆形固定圈的内壁,固定圈相应位置上钻孔,另一端切孔用弹簧挡圈槽,自制不锈钢孔用挡圈,整体外观结构与原除铁器结构一样,磁棒装在不锈钢管中,用弹簧挡圈作端面固定定位。
三、改后的成果:
使用过程中铁屑因磁棒磁力的作用粘附在钢管外表面,每次旋振筛的清理任务完成后,将管道除铁器整体取出,取下磁棒定位用的弹等挡圈后,可以在对侧小孔用非铁小棍从钢管中顶出磁棒,铁屑从除铁器钢管上自然脱落,达到方便清理的目的。